[织造]有梭织机织制高密防羽布的实践
摘要:绍了有梭织机织造纯棉细号防羽布 ,难点在于织机覆盖系数高 ,上浆难度大 ,织造打纬阻力大 ,织造难度大 。通过优化浆料配方和浆纱工艺 ,各工序采用合理工艺及相应的技术措施 ,有效地提高了织机效率 。
关键词:有梭织机;纯棉防羽布;浆纱;产品;开发
0 前言 随着纺织机械的发展 ,有梭织机在品种适应性上明显处于劣势 。我公司自1993年以来陆续引进喷气织机 ,获得了较好的经济效益 。而有梭织机的品种问题一直困扰着公司 ,对此九洲bet9入口进行了分析和品种定位 。为了降低生产成本 ,提高市场竞争力 ,九洲bet9入口用纯棉普梳纱在有梭织机上开发生产纯棉高密防羽布 ,其规格为C 14.6/14.6 524/394 170 。
1 难点分析 有梭织机生产防羽布有两个难点:一是经纱上浆难度大 ,要求高;二是织机覆盖系数较高 ,经纱间摩擦大 ,纬密大 ,打纬阻力大 。不仅对织机设备水平、工艺水平、操作水平是严峻的考验 ,而且对经纱上浆质量也是严峻考验 。浆纱质量的好坏直接影响着织机的断头率、开台效率、产品质量等等 。生产初期出现的主要问题有:①织轴倒断头较多;②织机断经率较高(达1.5根/台·h) ,且断头多在综丝织口处;③停经片处结花较多;④经纱断头断一撮现象较多 ,操作难处理 ,影响开台效率;⑤布面回退 ,无故停台较高;⑥断纬较多(达0.9根/台·h左右);⑦边撑疵较多 。针对以上问题 ,九洲bet9入口从原纱入手 ,对各道工序采取措施进行解决 。
2 原纱质量 纺部在不改变配棉和不增加成本的情况下 ,改善纱线强力不匀率 ,降低强力CV值 ,提高纱线低强力 ,减少片纱中的弱环 ,消除断头隐患 。要求电子清纱能有效清除纱疵 。经实践 ,成纱质量达如下水平 ,对织造比较有利;C 14.6 tex单纱断裂强度达12.1 cN/tex以上 ,单强CV值控制在10%以内 ,条干CV值控制在17%以下 ,细节控制在乌斯特89公报25%水平 ,粗节、棉结控制在乌斯特89公报50%水平 ,十万米纱疵控制在乌斯特公报50%水平 ,3 mm及以上毛羽控制在30个/m以下 。
3 浆纱工艺及技术措施 3.1 浆纱工艺
纯棉细号高密
织物的纱号细 ,强力低 ,浆料配方采用了传统的高比例PVA-1799加变性淀粉及丙烯类浆料 ,且初九洲bet9入口采用中压上浆 ,经上机效果不太理想 ,织机出现经纱断头高、断一撮、停经片结花等现象 ,分析原因如下:(1)浆液粘度偏高 ,渗透增强不够 ,表面上浆;(2)浆膜强度大 ,干分绞困难 ,再生毛羽多 。针对以上原因 ,九洲bet9入口调整了浆纱工艺 ,因PVA-1799聚合度高 ,浆膜强度大 ,造成分纱困难 ,因此减少PVA-1799用量 ,多用变性淀粉 ,同时加入了PVA-205MB ,并降低了浆液粘度 ,加大压浆辊压力 ,采用“两高一低”的上浆工艺 ,织机效率大幅度提高 。浆料配方见表1 ,浆纱工艺及效果分析见表2 。
3.2 技术措施
(1)经轴退绕张力要小而均匀 ,退绕加压装置要勤检修 ,经轴架气缸压力随经轴直径减小逐渐减小 。
(2)调整好“五段张力” ,张力宜小不宜大 ,减小纱线的弹性损失 。
(3)浆纱回潮率控制在6%左右 。
(4)两浆槽喂入张力要一致 ,湿态保持松弛状态 。
(5)织轴缠筘齿要均匀 ,每两只轴放一次绞纱 ,减少并绞 。
4 织造工序 4.1 原因分析
GA615-190型有梭织机织造纯棉细号防羽布覆盖系数高 ,难度大 ,问题多 。上机初期九洲bet9入口遇到了布面回退、断纬多、无故停台高、边撑疵等难题 。分析原因如下:(1)纬密太高 ,打纬阻力大 ,纬纱弱环在打纬时发生断头;(2)卷取装置不太适合 ,造成布面回退 ,使断纬自停装置作用造成无故停台 。
4.2 技术措施
针对以上织造问题 ,九洲bet9入口采取了以下措施 。
(1)改变提综方法 ,由1 3 ,2 4提综改为1 4 ,2 3提综 ,有效减小了综框摩擦及纱线之间的摩擦;
(2)改变停经片穿法 ,由1 2 3 4顺穿改为1 1 2 2 3 3 4 4重叠穿法 ,实践证明此种穿法在断经时停经片易于落下 ,有效地增强了断头自停装置的灵敏度;
(3)杜绝停经刻齿棒等停经装置的不平直现象 ,使落下的停经片及时被夹住 ,保证断头自停的灵敏度;
(4)梭内采取措施 ,不增加纬纱退绕张力;
(5)梭库尺寸与梭子配合合理 ,避免梭子出入梭库时轧断纬纱;
(6)增加筘座重量 ,增强打纬力度 ,保证惯性打纬力大于打纬阻力;
(7)改变卷取弹簧力矩 ,增加卷取力量 ,缩短卷取刺毛皮整修更换周期 ,加大布面张力 ,杜绝了布面回退 ,减少了无故停台;
(8)上机张力稍大 ,可以减少边撑疵;
(9)织造车间相对湿度控制在75%~83% ,保证正常开车;
(10)停经架位置后移 ,减小开口经纱张力 ,提高开台效率;
(11)采用综框导轨装置 ,避免综框抖动、碰撞 ,减少“三跳”织疵 ,提高布面质量 。
通过改变浆纱工艺及对上机工艺进行调整 ,织造经向断头由1.8根/台·h减少为0.75根/台·h ,纬向断头由0.89根/台·h减少为0.38根/台·h ,无故停台由0.95次/台·h减少为0.3次/台·h以下 ,效率由75%提高到88% 。
5 结束语 有梭织机织造纯棉细号防羽布 ,浆纱难度大 ,上浆不易掌握 ,织机覆盖系数较高 ,织造难度大 。在浆纱时 ,通过优化浆料配方和浆纱工艺 ,可以生产出质量较高并适于织造的织轴;织造工序采取相应技术措施有效地减少了各种停台 ,提高了织机效率和布面质量 。
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